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核电厂柴油发电机用紧固螺栓断裂失效分析发布时间:2024-08-05   浏览量:107次

高强螺栓是许多机械产品中必不可少的基础性零件,广泛应用于航空航天、核工业等领域的各种机械产品与装备,并承担着极其重要的紧固联接作用,因此螺栓的失效往往会带来非常严重的后果。

本文中断裂的螺栓为发电机惯性飞轮联接螺栓,总共6根螺栓,其中3根在进行规定力矩紧固过程中出现断裂,该螺栓的断裂将造成惯性飞轮与发电机驱动轴联接失效,最终导致发电机不可用。笔者通过对失效螺栓进行宏观检查、化学成分分析、金相分析、力学性能等试验,对其断裂进行原因分析,并提出了改进建议。下面就和小编一起看看核电厂柴油发电机用紧固螺栓断裂失效分析

1、试验过程与结果

(1)宏观检验

螺栓编号为1、2、3、4、5,其中1号和2号螺栓未断裂,3号、5号螺栓断裂发生在车削螺纹的退刀槽处,螺纹根部与螺柱相接倒角处,4号螺栓断裂位置位于第3~4螺纹牙底处。断裂螺栓的断口宏观形貌如图1所示。

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断口表面光洁,无明显的腐蚀产物;断口不齐整,其所在平面中心区域凹凸不平,整个断口表面呈现脆性扭转断裂特征。经测量,螺纹杆与光杆联接处圆角半径为519.48μm,且该位置存在粗糙的机械加工痕迹(见图2)。参考GB/T 5782—2016《六角头螺栓》要求,螺纹规格为M12的螺栓,其过渡部分圆角半径最小值为0.6mm。失效螺栓在螺纹杆与光杆联接处圆角与标准要求不符,且表面机械加工粗糙,容易形成应力集中,当应力超过其断裂强度时,容易在应力集中的薄弱处发生断裂。

(2)化学成分分析

螺栓材料化学成分分析结果如表1所示。5根送检螺栓中2号、3号螺栓化学成分中硫元素超标,不满足GB/T 3098.1—2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》对8.8级螺栓的材质要求,其他螺栓虽然S含量满足标准要求,但基本接近上限。

(3)金相检验

对断裂螺栓进行显微组织分析,如图3所示。螺栓金相组织为珠光体+沿奥氏体晶界分布的铁素体,纵向存在轧制态带状组织,珠光体与铁素体含量相当。根据GB/T3098.1—2010规定8.8级高强螺栓需进行调质处理,从而获得回火索氏体,才能达到力学性能所规定的各项要求。显然,断裂螺栓基体金相组织与标准要求不符,说明该批螺栓制造过程中未进行调质处理。

(4)力学性能测试

断裂螺栓横截面硬度检测结果如表2所示。GB/T 3098.1—2010中规定了8.8级螺栓(螺栓直径≤16mm)布氏硬度最小值为238HBW,最大值为328HBW,表2中测量结果显示螺栓材料硬度符合标准要求。

表2 断裂螺栓硬度检测结果 (HBW)

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对1号螺栓进行室温拉伸性能检验,结果如表3所示。根据GB/T 3098.1—2010力学性能为8.8级的螺栓抗拉强度Rm≥800MPa、屈服强度RP0.2≥640MPa、断后伸长率A≥12%、断面收缩率Z≥52%。送检螺栓抗拉强度Rm=807MPa、屈服强度RP0.2=791MPa,符合标准要求。一般认为屈强比保持在0.8~0.85时有较好的综合力学性能,送检螺栓屈强比为0.98,接近于1,表明材料的抗变形能力较强,塑韧性较差,因此断后伸长率和断面收缩率低于标准要求。

表3 螺栓室温拉伸性能

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(5)断口微观分析

如图4所示,是由扫描电镜微观观察的照片,可以看出断口宏观上有明显的台阶状特征,微观上呈解理+少量韧窝特征;1区为启裂区,2区和3区为扩展区,微观上呈现明显的解理特征,4区、5区为终断区,微观上可见韧窝形貌。断口在低倍下整体呈现旋转扩展的趋势,韧窝方向性明显。

2、分析与讨论

宏观分析发现断裂的3根螺栓中,2根螺栓断裂于螺纹杆与光杆联接处,另一根螺栓断裂于第3~4个螺牙牙底处。未断裂螺栓在退刀槽处发现明显的机械加工痕迹,且表面粗糙。根据GB/T 5782—2016要求,8.8级M12螺栓最大公称直径为12.00mm,且螺纹杆与无螺纹杆联接处圆滑过渡,其过渡部分圆角半径最小值为0.6mm。而所提供的失效螺栓螺纹杆径为11.85mm,无螺纹杆径为13.98mm,螺纹杆与无螺纹杆联接处圆角半径为519.48μm,该圆角与标准要求不符。

根据GB/T3098.1—2010规定,力学性能为8.8级的螺栓需要经过调质处理,以获得回火索氏体,才能达到标准规定的各项力学性能要求。断裂螺栓的显微组织为珠光体+沿奥氏体晶界分布的铁素体,纵向存在轧制态带状组织,显然其金相组织不符合标准要求。疑为原始棒材直接经机加工而成,并未进行后续调质热处理。

对于金相组织为铁素体+珠光体的碳素钢部件,其力学性能主要取决于珠光体及铁素体的相对含量、珠光体片层厚度、晶粒大小等。金相组织分析发现送检螺栓珠光体与铁素体含量相当,且珠光片层粗大、厚度不均。当碳素钢中的珠光体与铁素体含量相当时,受强大剪切应力作用时,裂纹的扩展将无法沿表面能较低的铁素体进行,而是通过撕裂珠光体的形式进行,其力学性能受珠光体解理开裂强度的制约,根据现场检修人员反馈,螺栓是在回装拧紧过程中出现断裂,当螺栓承受扭转应力载荷时,螺栓各点处均处于剪应力状态,结合力学性能数据来看,螺栓存在脆性过大、韧性明显不足的问题,表现在断口上即出现解理断裂模式。

3、结论与建议

通过以上分析可知,该批送检螺栓在制造过程中未进行调质处理,未达到理想态的显微组织,从而致使基体强度较低,塑韧性不足,这是造成送检螺栓断裂失效的主要原因。

建议加强螺栓产品的入厂检验工作,确保所采购螺栓按照标准要求进行生产。加工螺栓零件时,严格按照标准要求控制过渡圆角半径,并用滚轮滚压螺纹牙根凹处和螺纹杆与光杆交接处圆角,减轻应力集中。

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